產(chǎn)品簡介:熟料的冷卻速率對熟料的結構、熟料的礦物組成,熟料的研磨性能以及水泥的品質都有很大的影響。熟料冷卻機是一種熱交換裝置,它是以空氣為介質從高溫的熟料中通過...
熟料的冷卻速率對熟料的結構、熟料的礦物組成,熟料的研磨性能以及水泥的品質都有很大的影響。熟料冷卻機是一種熱交換裝置,它是以空氣為介質從高溫的熟料中通過,對熟料進行冷卻,同時回收廢氣的熱量作為窯的二次、三次空氣及干燥空氣,提高窯的熱效率。
目前水泥熟料冷卻機主要有單筒式、多筒式和蓖式三種.用于水泥回轉窯的****臺熟料冷卻機是在1890~1900年間設計制造的。它是一個獨立的旋轉筒(即單筒冷卻機),能夠把水泥熟料冷卻到一定的溫度以進行下一道工序的機械處理.多筒冷卻機是在大約30年之后發(fā)明的,篦冷機是在本世紀40年代較后發(fā)明的。這三種冷卻機有各自的性能特點,蓖冷機是目前使用較廣泛的冷卻機。
(1)本次改造主要是在冷卻機的熱端,即****段篦床來完成的,改造后原設備外殼、基礎均不需要作改動。****段篦床前部第1~7排篦板為固定篦床,均采用固定充氣梁、高阻力控制流篦板。這種篦板可有效降低料層阻力變化不均時對熟料冷卻效果的影響,保持較高的熱交換效率(料層阻力變化不均的主要原因是熟料粒度變化、粗細料離析等)。篦板進風壓力9000Pa、出口壓力600~800Pa、風速40~42m/s,可滿足600~800mm厚度料層的操作要求。為使固定床上的物料向前運動,防止“堆雪人”等現(xiàn)象的發(fā)生,前七排固定床是向下傾斜布置的,并在****排篦板上方300mm處設置了4臺空氣炮。
(2)****段篦床后部第8~28排篦板為固定活動篦床,其中固定充氣梁共計11排,活動充氣梁共計10排,兩種篦板相間布置,活動充氣梁固定在活動框架上。所有充氣梁均為箱形結構,內部分割成若干個空氣通道,活動充氣梁固定通風管之間采用可撓伸偏轉裝置來連接,該裝置既可滿足活動篦板往復運動時密閉不漏風,又能克服篦床沉降、跑偏等現(xiàn)象。篦板進風壓力8000Pa、出口風壓700~800Pa,風速35~36m/s,可滿足500~600mm厚料層操作的要求。
TH水泥有限責任公司特種水泥廠是一條余熱發(fā)電窯系統(tǒng),回轉窯規(guī)格為Φ4.0×80m,單筒熟料冷卻機規(guī)格為Φ3.5×36m,改造前窯頭密封為迷宮+摩擦片式,窯尾和單冷機密封為石墨塊式。生產(chǎn)中存在的主要問題是:熱耗高,產(chǎn)量低,未達到設計指標。窯頭、窯尾和單冷機漏風、漏灰嚴重,工人操作環(huán)境差;單冷機出料端揚塵嚴重,出料溫度高,不得已在單冷機出料端增設了一臺提升機,專門用于降低熟料溫度和減少揚塵;系統(tǒng)操作不穩(wěn)定,水泥熟料強度低、質量差,發(fā)電量小。
針對上述問題,該廠決定采用北京四方聯(lián)公司復合式熟料冷卻機和復合式密封****技術。改造用了9天的時間完成。僅應用上述技術,熟料產(chǎn)量由改造前的23~24t/h提高至26~27t/h,熱耗由改造前的1800 kcal/kg熟料降至1460kcal/kg熟料。
規(guī)格/m (直徑×長度) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
主減速機 | 主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.5×15 | 2~3 | 3~5 | ZQ500 | 15 | 28 |
Φ1.5×20 | 3~4 | 3~5 | ZQ500 | 15 | 35 |
Φ1.8×18 | 4~6 | 3~5 | ZQ500 | 18.5 | 47 |
Φ2.0×22 | 7~8.5 | 3~5 | ZQ500 | 22 | 61 |
Φ2.2×18 | 7~8.5 | 3~5 | ZQ500 | 22 | 64 |
Φ2.2×22 | 8~10 | 3~5 | ZQ650 | 30 | 73 |
Φ2.4×24 | 12~15 | 3~5 | ZS125 | 45 | 98 |
Φ2.5×25 | 15~20 | 3~5 | ZS125 | 55 | 110 |
Φ2.8×28 | 16~22 | 3~5 | ZL100 | 55 | 130 |
Φ3.0×30 | 20~25 | 3~5 | ZL115 | 75 | 169 |
Φ3.2×36 | 28~32 | 3~5 | ZL115 | 90 | 200 |
Φ3.3×40 | 32~36 | 3~5 | ZI130 | 132 | 237 |
本文主要介紹了熟料冷卻機,河南鄭州熟料冷卻機生產(chǎn)廠家中的比較好的,歡迎咨詢其熟料冷卻機價格。
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